2206411062, Rinda Ayu Febriyanti (2026) ANALISIS PENGENDALIAN KUALITAS KEMASAN X PADA PROSES PRODUKSI MENGGUNAKAN METODE FMECA DAN KAIZEN DI PT XYZ. D4 thesis, Politeknik Negeri Jakarta.
Halaman Identitas_Rinda Ayu Febriyanti.pdf
Download (2MB)
Halaman Isi_Rinda Ayu Febriyanti.pdf
Restricted to Hanya Civitas Akademika PNJ
Download (1MB)
Abstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perusahaan yang memanfaatkan material PP (polypropylene) regrind/recycled sebagai upaya efisiensi material dan pengurangan limbah, namun penggunaan material tersebut berpotensi meningkatkan jumlah defect apabila tidak dikendalikan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengurangi jumlah defect pada produk X di PT XYZ dengan menggunakan metode Kapabilitas Proses, Failure Mode, Effects and Criticality Analysis (FMECA), dan Kaizen. Hasil analisis kapabilitas proses menunjukkan nilai Cp sebesar 0,73, Cpk sebesar 0,71, Pp sebesar 0,87, dan Ppk sebesar 0,84. Nilai tersebut menunjukkan bahwa proses produksi belum mampu memenuhi spesifikasi kualitas perusahaan secara konsisten. Berdasarkan analisis defect, terdapat sembilan jenis defect, yaitu warna tidak sesuai, foreign matter, black dot, bintik embed, scratch, deformasi/unmolded, flashing, body bergelombang, dan kotor oli. Hasil diagram Pareto menunjukkan bahwa defect black dot menjadi defect dominan sebesar 42,3%, diikuti kotor oli sebesar 28,5% dan warna tidak sesuai sebesar 13,0%. Ketiga defect tersebut menjadi prioritas perbaikan karena menyumbang 83,8% dari total defect. Hasil analisis FMEA menunjukkan bahwa material regrind terkontaminasi kotoran selama proses crushing merupakan mode kegagalan dengan nilai RPN tertinggi sebesar 360. Selanjutnya, analisis FMECA menunjukkan bahwa kontaminasi material regrind selama proses crushing merupakan penyebab paling kritis yang perlu diprioritaskan. Berdasarkan hasil tersebut, perbaikan disusun menggunakan pendekatan Kaizen melalui Five-M Checklist dan Five-Step Plan. Perbaikan yang dilakukan meliputi penerapan Instruksi Kerja penggunaan mesin crusher, pembersihan hopper sesuai checklist, penggunaan robot arm, penambahan chute/conveyor, serta penggunaan alat dosing untuk mengatur komposisi virgin, regrind, dan masterbatch. Setelah implementasi perbaikan pada periode Mei–Juni 2026, nilai Cp meningkat dari 0,73 menjadi 1,01 dan nilai Cpk meningkat dari 0,71 menjadi 1,00. Hasil tersebut menunjukkan bahwa implementasi perbaikan mampu meningkatkan kapabilitas proses, menekan variasi proses, dan membuat proses produksi mulai berada pada kondisi capable.
| Tipe Dokumen: | Thesis / Skripsi / Tugas Akhir (D4) |
|---|---|
| Subjek: | 000 - Komputer, Informasi dan Referensi Umum > 000 Ilmu komputer, ilmu pengetahuan dan sistem-sistem > 001 Ilmu pengetahuan 700 - Seni dan Rekreasi > 760 Pembuatan cetakan dan seni cetak > 760 Pembuatan cetakan dan seni cetak |
| Bidang, Unit, atau Jurusan Yang Ditujukan: | Teknik Grafika dan Penerbitan > Teknologi Industri Cetak Kemasan D4 |
| User ID Pengunggah: | Rinda Ayu Febriyanti |
| Date Deposited: | 15 Jul 2026 07:48 |
| Last Modified: | 15 Jul 2026 07:48 |
| URI: | https://repository.pnj.ac.id/id/eprint/38358 |

